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在回轉窯的操作過(guò)程中,飛砂料是一種常見(jiàn)的現象。如何正確操作以減少回轉窯飛砂料出現,下面是一些經(jīng)驗之談,僅供參考。
1、調整配料,改變熟料硅高鋁低的狀況。
2、加強生產(chǎn)控制,充分利用原燃料
(1)時(shí)加強生料質(zhì)量的監控力度,使得物料的穩定性大大加強。
(2)加強對原煤與其它輔助原料的質(zhì)量控制,把原煤的有害成分(全硫、堿含量)分別控制在1.0%-1.3%以?xún)取?/p>
(3)加強原煤均化,保證了入窯煤粉質(zhì)量與穩定。
(4)控制原煤及其它輔助原料的硫堿,使熟料的硫堿比控制在合理的范圍內,為穩定窯系統的穩定操作奠定了基礎。
3、優(yōu)化操作和技改在回轉窯的生產(chǎn)過(guò)程中,飛砂料的存在是不可避免。通過(guò)在操作中的不斷摸索,在進(jìn)行配料調整、加強生產(chǎn)管理和合理利用原燃料的基礎上,進(jìn)行優(yōu)化操作,可減少飛砂料量。
(1)定位好噴煤管的位置,調整好風(fēng)量與內外風(fēng)的關(guān)系,可使窯內火焰形狀與長(cháng)度控制在合理的范圍內,以保證窯內燒成帶的長(cháng)度和溫度。
(2)控制窯內與分解爐的風(fēng)、料、煤比例,使入窯物料的表觀(guān)分解率控制在88%~93%,改善了原來(lái)預熱過(guò)度現象。
(3)篦式冷卻機采用厚料層控制,提高了二次風(fēng)溫,使煤粉的燃燒更加充分,燒成帶的熱度更加集中。
(4)清理結皮時(shí)嚴格要求清料人員控制捅料孔的打開(kāi)數量,減少了系統的漏風(fēng),改善了窯系統熱工制度。