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    馬來(lái)西亞陶粒配方試驗項目

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    馬來(lái)西亞陶粒配方試驗項目

    發(fā)布日期:2022-05-27來(lái)源: 編輯:zk1956 編輯:

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    一、試驗目的

        馬來(lái)西亞送樣單位提供的五種原料,分別是兩種黏土和三種底灰,檢測五種物料成份后,制備不同方案料球,并用不同溫度進(jìn)行煅燒,觀(guān)察陶粒氣孔率、強度變化和膨脹情況。經(jīng)多次實(shí)驗找出五種原料合適配比和燒結溫度區間,從而得到合格的陶粒成品。確定合理的陶粒焙燒工藝流程,為客戶(hù)后期工業(yè)項目的工藝設計提供可靠依據。

    二、原料

    01、黏土①

        來(lái)料為0.1-10㎜濕固體塊料(烘干后塊狀物料易碎),呈偏淺黃紅色,檢測到水分是16.21%。

    02、黏土②

        來(lái)料為0.1-10㎜濕固體塊料(烘干后塊狀物料易碎),呈偏淺黃色,檢測到水分是12.07%。

    03、底灰①

        來(lái)料為0.1-8㎜濕固體塊料(烘干后塊狀物料較堅硬),呈灰色,檢測到水分是9.70%。

    04、底灰②

        來(lái)料為0.1-8㎜濕固體塊料(烘干后塊狀物料較堅硬),呈灰色,塊狀較堅硬,檢測到水分是10.22%。

    05、底灰③

        來(lái)料為0.1-8㎜濕固體塊料(烘干后塊狀物料較堅硬),檢測到水分是7.03%。

    三、實(shí)驗方案

        根據五種原料成份分析結果可知:黏土①與黏土②、底灰①與底灰③成份含量值較為接近,試驗時(shí)物料任選其一,工藝工程師制定出六種試驗方案:

    01、方案一

        料球生坯在1210℃煅燒后,料球出現輕微粘連,1220℃煅燒后,料球相互粘連,兩種溫度煅燒后所得料球均無(wú)明顯膨脹性,球內部有少量細小氣孔,球外表光滑,料球強度較高。

    02、方案二

        在1210℃煅燒后,料球出現輕微粘連,1220℃煅燒后,料球相互粘連,料球體積略有收縮,兩個(gè)溫度段料球無(wú)明顯膨脹性,料球內部細小氣孔增多,1220℃料球外表光滑,料球強度較高。

    03、方案三

        料球在1210℃出現輕微膨脹,1220℃時(shí)膨脹后出現粘連,1230℃膨脹粘連成片狀。此配方SiO2、Al2O3 、Fe2O3成份合適,但鈣鎂含量偏高,容易粘連成片。

    04、方案四

        料球在1210℃無(wú)任何膨脹跡象,1230℃時(shí)出現局部膨脹,1240℃時(shí)料球也是出現局部膨脹。此配方SiO2、Al2O3略微偏高,產(chǎn)氣成份、助融成份偏低,煅燒溫度亦偏高。

    05、方案五

        在1210℃已出現膨脹性,1220℃時(shí)局部膨脹粘連,1230℃膨脹粘連成片。此配方膨脹性是沒(méi)有問(wèn)題,但添加產(chǎn)氣成份較多,此配方可以進(jìn)一步優(yōu)化,把Fe2O3總量降到5.5-6%之間,CaCO3先不添加或者添加量逐漸減少可以進(jìn)一步驗證(本次所到物料都是300克左右,沒(méi)有更多的物料可試驗)。

    06、方案六

        在1210℃時(shí)局部料球出現膨脹且輕微粘連,1220℃時(shí)全部料球都已出現膨脹,粘連明顯,1230℃全部料球膨脹后粘連成片狀。此配方與配方五基本相似,添加更多的產(chǎn)氣材料,膨脹性也是沒(méi)有問(wèn)題的,但添加產(chǎn)氣成份過(guò)多, 配方可以參照配方五的方案優(yōu)化。

        以上六種試驗方案所用原料均經(jīng)過(guò)烘干、粉磨(黏土粉磨后細度是200目通過(guò)率28.79%,底灰粉磨后細度是200目通過(guò)率53.96%)處理,根據實(shí)驗方案進(jìn)行配料、混料(混合料使用設備是2升臥式罐磨機,混磨2個(gè)小時(shí),混磨后細度未檢測)、手工制粒、烘干、馬弗爐煅燒等工序制備膨脹陶粒。

    實(shí)驗結論:

        配方一與配方二成份含量值及所燒出的產(chǎn)品適合做燒結陶粒和濾水材料。

        配方三、四、五、六試驗時(shí)都已出現膨脹性,配方三有膨脹性,但鈣含量偏高,煅燒溫度較窄,料球易相互粘連

        配方四也出現局部膨脹現象,但煅燒溫度略微偏高,產(chǎn)氣成份及助融成份含量值偏低。

        配方五與配方六膨脹性較明顯,但產(chǎn)氣成份過(guò)高。



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