一、原因分析
立磨產(chǎn)量低的原因一般有:原料易磨性、設備磨損、操作控制等,我們逐一分析:
1、原料易磨性變差:礦山是自采自用的,石灰石品質(zhì)較高,CaO含量50%左右,粒度均勻易磨,但由于石灰石取料機減速機溫度高,且液壓油站油管漏油,一時(shí)難以處理,在石灰石配料庫料位低的時(shí)候,采用臨時(shí)下料口下料,造成物料波動(dòng)比較大。另外礦山布料不均勻,由于節能降耗、降低成本,將原有的鋼渣換成鐵礦石(細粉狀),再加上砂巖和爐渣面料多,在磨內形成的料層不穩定,容易引起磨機的震動(dòng)。
2、研磨壓力:磨機正常工作壓力一般控制為5.8~6.0MPa。在一定范圍內研磨壓力一般與產(chǎn)量成正比,研磨壓力增加,磨機產(chǎn)量增加,但達到某一臨界值后,不再變化。設備上因為液壓油站的溢流閥動(dòng)作不靈活,磨機在生產(chǎn)運行中加壓頻繁,*嚴重時(shí)三分鐘一次,保壓困難;還因為入磨物料粉狀料多,為保證料層的穩定和主電機電流不要過(guò)高,研磨壓力調至5.0MPa,對磨機產(chǎn)量影響嚴重。
3、系統風(fēng)量:立磨是風(fēng)掃磨,主要靠氣流帶動(dòng)物料循環(huán)和輸送。風(fēng)量不足,合格的生料細粉不能及時(shí)帶出,料層增厚,排渣量增加,設備負荷高,產(chǎn)量降低。由于窯尾用余熱發(fā)電,跟原料磨共用一個(gè)取風(fēng)點(diǎn),再加上系統漏風(fēng),風(fēng)速會(huì )降低,造成管道積灰。近期窯運轉穩定,兩臺生料磨同時(shí)運行,為了配合高溫風(fēng)機的運行,尾排風(fēng)機拉至滿(mǎn)負荷。磨系統的溫度和風(fēng)量明顯不足,但不是主要原因。
4、產(chǎn)品細度:為了保證回轉窯的煅燒和熟料質(zhì)量的穩定,生料細度控制指標為:80um篩余≤12%,200um篩余≤2%,選粉機轉速加大,內循環(huán)增加。
5、輥套、盤(pán)襯、噴口環(huán)、擋料圈磨損嚴重:由于離心力的作用,大塊物料集中在磨盤(pán)邊緣,在運轉過(guò)程中,磨輥和磨盤(pán)襯板外側磨損比內側要大。當磨輥和磨盤(pán)襯板外側形成凹槽后,大大的降低了粉磨效率,導致物料不好粉磨,溢出擋料圈進(jìn)入噴口環(huán),吐渣量增大。噴口環(huán)的主要作用是帶動(dòng)氣流旋轉上升,帶走物料。如果磨損嚴重,氣流紊亂,形不成穩定上升的氣流,風(fēng)速降低,使粒度相對較小的物料不能及時(shí)帶走,增加磨內循環(huán)量,影響磨機產(chǎn)量。
6、配比問(wèn)題:為了保證窯的煅燒,近期率值進(jìn)行了調整,石灰石配比明顯降低,其他如鐵礦石、砂巖、爐渣配比均有提高。
二、處理措施
1、通過(guò)協(xié)調礦山分廠(chǎng),對石灰石布料不均進(jìn)行了改善,減少了面料的波動(dòng),并對取料機油管進(jìn)行補焊,在減速機旁加了軸流風(fēng)機降溫,保證取料機的正常工作。針對鐵礦石的粉狀料,質(zhì)檢部門(mén)在保證配料穩定的情況下將鐵礦石和鋼渣按照3:1布料進(jìn)行使用,大大提高了入磨物料的粒度。
2、對于液壓油站的溢流閥進(jìn)行更換。加壓次數*多一個(gè)班加2次到3次,保證了研磨壓力的穩定。由于入磨物料粒度的提高,壓力也有原來(lái)的5.0MPa調整至5.6MPa,產(chǎn)量明顯提高。
3、在系統風(fēng)量的問(wèn)題上,對于漏風(fēng)改造了入磨溜子,排渣翻板閥,補焊下料口,查找漏風(fēng)點(diǎn)并補漏,對容易積灰的管道進(jìn)行清灰。
4、大修中,對于磨損嚴重的磨輥、磨盤(pán)、噴口環(huán)整體更換,對擋料圈恢復原狀。